“机柜已上电,数据读取正常!这下好了,以后压缩机组关键数据都能够最终靠电脑实时查看,再也用不着往返跑现场了。”8月1日,扬子石化电仪中心仪表维修工付祝贺盯着电脑屏幕,通过对讲机兴奋地向现场调试人员汇报。
近期,扬子石化电仪中心贮运电仪车间聚焦现场控制管理系统老旧难题,大力开展技术攻关,实施贮运厂液体成品C901液化气压缩机控制管理系统升级改造,有效消除了生产运行隐患,提高了装置自动化水平,为装置长周期安全稳定运行打下坚实基础。
此前,操作人员需使用现场触摸屏对该系统来进行操作。由于使用年数的限制长,部分电子器件及现场设备存在老化失效的风险。
攻关的第一个难点在于对控制程序的“复制、粘贴”。系统逻辑被整体封存在看不见、摸不着的“黑匣子”里,通过现存技术手段无法直接读取其中有用信息。为了找到处理问题的方法,攻关团队翻找出封皮已然泛黄的纸质点表,会同工艺人员反复确认其控制功能,反推出控制程序,将解读的程序逐一核对、优化,并结合工艺真实的操作,搭建新的DCS回路,形成资料文件。
“黑匣子”问题解决后,电气、仪表紧密配合,同步开展施工作业,仅用4天时间就完成现场施工作业,并顺利调试,一次开车成功。
该系统升级改造后,操作人员只需坐在电脑前就可实现远程控制,设备正常运行中的关键参数、历史趋势可随时调出查看,自动故障分析等功能一应俱全,设备安全运作系数大幅度提高,人工运维压力得以释放。